吉林石化染料厂一项技改省工省钱

“这新增的胶液输送泵真是太好用了!自从实施了这项改造,再也不用每2小时去进行一次人工切胶作业了!”12月29日,吉林石化染料厂异丁烯(加氢)车间员工韩广林兴奋地讲述着这一新实施的技改项目取得的成效。

高活性聚异丁烯装置是该厂主要生产装置。改造前,该装置的低聚物残液中溶剂己烷含量一直超过50%,大量己烷随残液外卖,造成了浪费。与此同时,胶液后处理单元降膜接收罐需要员工每2小时进行一次人工操作切换。破真空、抽真空及氮气胶液输送等操作繁琐,不仅耗费氮气,而且增加了员工的劳动强度和作业风险,一直是困扰车间管理的一项难题。

面对这一困扰,吉林石化染料厂的专业技术人员适时跟进,潜心寻求解决方案。2024年,他们将回收残液中的己烷,降低员工操作强度列为提质增效项目之一。胶液粘性大是制约输送的难题,技术人员集思广益,查资料、做设计,科学制定了胶液后处理单元优化改造方案。“我们在降膜接收罐后配置管线安装了2台转子泵和调节阀组,解决了胶液输送的难题,实现了低聚物向溶剂精馏系统的稳定输送,以及降膜接收罐胶液向混胶釜的稳定输入。在低聚物接收罐后安装了1台柱塞泵将低聚物打入溶剂精馏单元进行精馏回收其中的溶剂己烷。”异丁烯加氢车间三级工程师李海军说。

这一技术改造取得了明显成效。自动化操作水平明显提高后,每天减少人工操作14次,全年可减少操作4300余次。这不仅大大降低了员工的劳动强度,同时避免了频繁操作带来的安全风险。同时,自动化水平的提高也带来了一定的经济效益, 溶剂己烷的消耗明显降低,每年可回收溶剂己烷25吨,也就是减少了危险废物年产量25吨。此外,每天可节省氮气压料用量195立方米。节约能耗、降低物耗、减少操作,可谓是一举多得。

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