抚顺石化公司石油二厂组织干部员工开动脑筋集思广益,用智慧实现持续挖潜创效。上半年,该厂制氢车间员工通过优化、改造水系统,创效达490余万元。
制氢车间的生产过程中,一方面要利用脱盐水生产蒸汽,另一方面装置产生的凝结水还要排放掉。如何让两者合二为一用凝结水产生蒸汽,成为这个车间做活“水文章”的主要攻关方向。他们强化了自产凝结水管理,解决了自产凝结水电导率超标的问题,然后将其回收到除氧器代替新鲜脱盐水生产蒸汽。项目实施后,每小时回收凝结水36吨、节省除盐水36吨,每月可降低生产成本28.5万元。
该车间还将循环利用的着眼点放在排水上,车间技术人员对自产排污水进行水质分析后发现,各项指标优于循环水场的补水指标。对工艺流程进行改造后,他们将排污水接入循环水管线,用作循环水场补水使用,改造实施后每小时节约循环水4吨。在此基础上,该车间合理整定配汽控制阀PID参数,实现了制氢装置自产中压蒸汽稳定并网,解决了低压蒸汽过剩、中压蒸汽不足问题,每月为企业节省外购中压蒸汽费用约184万元。
制氢装置转化炉是原料与蒸汽发生转化反应的关键场所,炉膛负压的高低直接关系到装置安全生产、能耗和转化反应完成情况。该车间严格控制转化炉氧含量及排烟温度,及时调整逆放调节阀开度,适时调整PIC-4005压力控制值,控制解吸气流量相对平稳。这一系列优化措施,避免了炉膛负压波动引起装置联锁停车的风险,提高了氢气收率,转化炉热效率也提升至92.8%,为企业节能创效增添新的增长点。
日前,美国绿色电解氢气公司Verdagy宣布,与菲律宾可再生、可持续化学和生物燃料工艺技术公司PetronScientech建立了绿色氢气生产战略合作伙伴关系。
2月14日,国家能源集团国华投资(氢能公司)河北分公司“绿港氢城”项目获得国内首张绿氨碳足迹预评价证书,顺利完成“绿港氢城”项目氢和液氨产品依据国内标准的全流程碳足迹预评价工作。
近日,隆基氢能与河北燕山钢铁集团正式达成合作,成功了签订1套2×1000Nm3/h电解水制氢装置及全部公用工程设备订单,标志着该公司在氢冶金领域的市场拓展取得新突破。
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2月初,一则新闻引发全球能源界注目——法国能源勘探公司Mantle8宣布获得340万欧元种子资金,投资方包括由比尔·盖茨创立的突破能源基金(BreakthroughEnergyVentures)...